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軋鋼工個人工作總結
進入首鋼公司工作以來參與了1580熱軋生產線的安裝調試投產。通過幾年來工作中不斷的學習摸索現對熱軋生產有以下總結:作為一名合格軋鋼工就要對自己操作的設備相當熟悉,通過不斷提高自己操作水平不斷學習總結,不斷摸索以減少事故的發(fā)生。1580熱軋生產線自投產以來所發(fā)生的事故由于我們軋鋼工操作原因引起的一定要分析學習:
事故處理
1.F1打滑當發(fā)生打滑時,因為中間坯在精除磷箱內停留時間較長,造成帶鋼局部黑印,在后續(xù)軋制過程中拉斷堆鋼。原因分析:f發(fā)生打滑的原因除考慮F1負荷是否合理,中間坯溫度等因素外,后發(fā)現是中間坯厚度超出設定值太多所致。在生產過程中,一旦發(fā)生此類情況,除手動降低F1速度以利于咬入之外,卷箱操作工應及時關閉精軋除鱗水,避免高壓水將帶鋼局部澆黑,后續(xù)無法軋制。
2.活套抖動原因分析:活套在動作過程中需要實際角度達到設定角度,但是由于某些原因不能達到,于是,不停地尋找過程即為或套的抖動過程。預防措施;調整程序中活套實際角度與設定角度偏差的設定報警值,使活套實際角度與設定的角度偏差在一定范圍內時,活套不會自動尋找設定角度,即避免抖動。
3.工作輥連接板打不開原因分析:1工作輥竄輥缸可能存在內泄現象在軋輥竄到0位后,竄輥缸動作導致連接板得到打開命令后無法縮回到位。2操作工在進行自動換輥工程中,發(fā)現上工作輥連.
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