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UASB工藝在PTA廢水處理的應(yīng)用論文
摘要:介紹了UASB工藝處理PTA廢水的操作要點(diǎn),針對(duì)UASB工藝處理PTA廢水時(shí)遇到的問(wèn)題,提出了具體的解決方法。
關(guān)鍵詞:PTA廢水處理;UASB;顆粒污泥
廈門某PTA廠廢水處理采用了UASB(上流式厭氧反應(yīng)器)處理技術(shù),其COD去除量75噸以上,去除效率穩(wěn)定在87%-89%,甲烷氣月產(chǎn)量100萬(wàn)立方米左右,污水處理裝置的電耗、物耗極低,銷售CH4的收入抵扣能物耗的費(fèi)用后實(shí)現(xiàn)盈余。本文就初期啟動(dòng)、工藝參數(shù)的控制、操作過(guò)程中遇到的問(wèn)題及對(duì)策進(jìn)行介紹,為PTA廢水的厭氧生物處理提供一個(gè)成功的案例。
1UASB初期啟動(dòng)
1.1污泥接種
接種污泥的選擇是關(guān)鍵,首選同類水質(zhì)的顆粒污泥,此種污泥馴化時(shí)間短,啟動(dòng)快。其次選用其它水質(zhì)的顆粒污泥。若無(wú)顆粒污泥,可用污水處理廠的厭氧消化污泥或養(yǎng)豬場(chǎng)發(fā)酵底泥,雞場(chǎng)的雞糞亦可,甲烷菌活性高為宜。接種污泥濃度至少不低于10kg/m3反應(yīng)器容積。在馴化過(guò)程中,需間歇補(bǔ)充消化污泥,有條件的建議自建污泥消化池,即可減少剩余污泥的處理量,也可隨時(shí)為UASB提供厭氧消化污泥,補(bǔ)充產(chǎn)酸化菌、甲烷菌,且該投資回收周期短。
1.2初次啟動(dòng)
1.2.1污泥馴化由于厭氧污泥生長(zhǎng)緩慢,馴化時(shí)間長(zhǎng)。經(jīng)嘗試,在池內(nèi)投加種泥,并間斷投加營(yíng)養(yǎng)源的馴化方法效果不佳。因此,對(duì)于新建工廠,建議厭氧反應(yīng)器最早開始施工,在主體裝置投產(chǎn)前三個(gè)月建成,并按實(shí)際生產(chǎn)操作模式在厭氧反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行污泥馴化,大大縮短厭氧啟動(dòng)周期。污泥馴化過(guò)程中,部分污泥流失是正,F(xiàn)象,但過(guò)度的流失會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)污泥負(fù)荷增加,系統(tǒng)提升進(jìn)程慢。在馴化過(guò)程中不間斷地向系統(tǒng)投加厭氧化消化污泥,保證系統(tǒng)的泥量,能極大地提升系統(tǒng)馴化進(jìn)程。因PTA廢水中的TA、p-Tol酸等為厭氧生物難分解性化合物,即污泥需經(jīng)馴養(yǎng)才能有效分解,馴養(yǎng)的菌種主要以培養(yǎng)具TA分解能力的厭氧菌種為主,同時(shí)也培養(yǎng)分解其它基質(zhì)能力的厭氧菌。
1.2.2啟動(dòng)操作方式初次啟動(dòng)的厭氧反應(yīng)器,容積負(fù)荷不應(yīng)太高,0.5~2kgCOD/(m3.d)為宜,污泥負(fù)荷在0.05~1.0kgCOD/(kgMLSS.d)。隨著UASB效率的提升,容積負(fù)荷逐漸提升,每次提升0.5kgCOD/(m3.d)為宜。在此期間,增加主要工藝參數(shù)的監(jiān)測(cè)頻率。上升流速不宜過(guò)大,可根據(jù)出水中的SS來(lái)作調(diào)節(jié),以免污泥大量洗出。這一階段出水的VFA比較高,甚至可達(dá)到2000mg/l。要注意進(jìn)水PH及池內(nèi)的堿度的控制,PH應(yīng)保持在7~7.5之間,堿度在800mg/l以上。為防止污泥“酸化”,可對(duì)污泥反應(yīng)區(qū)的PH進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)PH<6.5時(shí),立即停止進(jìn)水,同時(shí)加大循環(huán)水量。
1.2.3洗泥“洗泥”是污泥馴化的手段、也是最終完成污泥顆;南葲Q條件。接種污泥中含有大量的絮狀污泥和分散的細(xì)小的解體污泥,既不具備降解有機(jī)物的能力,又阻礙污泥顆;M(jìn)程,因此通過(guò)“洗泥”來(lái)達(dá)到去除它們的目的。在啟動(dòng)初期,“洗泥”過(guò)程應(yīng)是緩慢而逐步的,過(guò)度的洗出會(huì)導(dǎo)致大量活性污泥流失,池內(nèi)污泥量不足,從而導(dǎo)致啟動(dòng)失敗。
1.2.4反應(yīng)器內(nèi)水的上升流速的調(diào)節(jié)方式反應(yīng)器內(nèi)水的上升流速是通過(guò)改變反應(yīng)器的進(jìn)水水量來(lái)實(shí)現(xiàn)的。為避免增加進(jìn)水負(fù)荷,出水循環(huán)是調(diào)整進(jìn)水量較好的方法,同時(shí)也可提高進(jìn)水緩沖能力。另外,在實(shí)際運(yùn)行中,將放流水引入反應(yīng)器是一個(gè)更具吸引力的方法。放流水具有有機(jī)物濃度低,堿度高、溫度較穩(wěn)定的特點(diǎn)。生產(chǎn)裝置在異常情況或停產(chǎn)檢修時(shí)排水濃度往往是平時(shí)的數(shù)倍(COD高達(dá)40000mg/l)以上,這時(shí)使用放流水對(duì)厭氧反應(yīng)器的進(jìn)水進(jìn)行水質(zhì)調(diào)節(jié),可節(jié)省大量水資源;另外由于放流水中含有較高的堿度,可極大地增加厭氧反應(yīng)器緩沖能力,從而防止UASB酸化;由于其堿度高,可中和酸性水,調(diào)節(jié)進(jìn)水PH,節(jié)省了大量堿;由于其溫度較穩(wěn)定,還可起到調(diào)節(jié)進(jìn)水溫度的作用。將放流水引進(jìn)厭氧反應(yīng)器的實(shí)際應(yīng)用中,不但優(yōu)化了工藝,同時(shí)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
2UASB工藝參數(shù)的控制
2.1PH值的控制
厭氧反應(yīng)器的PH值以控制在6.8~7.2為宜,過(guò)高或過(guò)低,都會(huì)影響厭氧菌的活性,從而降低COD的去除率。在啟動(dòng)初期,由于池內(nèi)堿度小,系統(tǒng)緩沖能力差,PH可稍高,但不宜超過(guò)7.5。PH值的調(diào)整主要通過(guò)投加NaOH來(lái)實(shí)現(xiàn),出水循環(huán)及引入放流水均可穩(wěn)定地控制反應(yīng)器內(nèi)PH值,從而有效防止系統(tǒng)“酸化”,節(jié)省堿的消耗。
2.2溫度的控制
厭氧反應(yīng)器采用中溫消化,溫度為36~38℃,厭氧反應(yīng)器的溫度通過(guò)控制進(jìn)水溫度調(diào)整。由于生產(chǎn)裝置排放的污水溫度波動(dòng)大,而該污水調(diào)節(jié)系統(tǒng)熱交換器能力不足,導(dǎo)致厭氧反應(yīng)器進(jìn)水溫度偶爾超過(guò)40℃。實(shí)踐表明,當(dāng)溫度超過(guò)39℃時(shí),厭氣系統(tǒng)產(chǎn)甲烷能力明顯下降(如圖1)。當(dāng)進(jìn)水溫度超過(guò)40℃,通過(guò)加大系統(tǒng)循環(huán)或用其它低溫水(如放流水)來(lái)降低進(jìn)水溫度,以保證消化池內(nèi)的溫度控制在38℃以內(nèi)。由于季節(jié)變化(特別是北方),厭氣反應(yīng)器進(jìn)水溫度有時(shí)低于35℃,此時(shí)通過(guò)蒸汽對(duì)進(jìn)水加熱,以保證溫度達(dá)到36℃以上。建議在設(shè)計(jì)厭氣系統(tǒng)時(shí),一定要配置足夠的溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),保證對(duì)厭氣系統(tǒng)的進(jìn)水有足夠的調(diào)節(jié)能力,不但能夠降溫,同時(shí)要保證預(yù)熱。
2.3營(yíng)養(yǎng)鹽的投加
厭氧菌對(duì)N、P的需求量遠(yuǎn)低于好氧菌,但對(duì)重金屬的需求高于好氧菌。在實(shí)際操作中,我們?cè)赨ASB入口投加微營(yíng)養(yǎng)鹽、尿素、磷酸,以補(bǔ)充廢水中的營(yíng)養(yǎng)成份。微營(yíng)養(yǎng)劑的主要成份為:鉀、硫、鐵、鋅、鈣、鎂、鉬、銅等。此外,厭氧污泥對(duì)鎳、鈷也有一定的需求,但PTA工藝產(chǎn)生的廢水中含有一定量的鈷、鎳,因此,微營(yíng)養(yǎng)劑中不需加入該種物質(zhì)。UASB進(jìn)水中各種營(yíng)養(yǎng)成份的投加比例約為:CODcr:N:P:K:S:Fe:Zn:Ni=100:1:0.15:0.12:0.12:0.03:0.0015:0.0015在實(shí)際操作中,可根據(jù)具體情況而定。S元素對(duì)污泥顆;膶(shí)現(xiàn)起著重要作用,但過(guò)多的補(bǔ)充S,產(chǎn)生的H2S對(duì)設(shè)備、電纜會(huì)造成嚴(yán)重的腐蝕。同時(shí)對(duì)環(huán)境及人體健康影響很大。因此在實(shí)際操作過(guò)程中,要合理控制S的投加量。在建造過(guò)程中,確保氣體管線及儲(chǔ)氣槽的氣密性是避免上述問(wèn)題的有效措施。
2.4上升流速的控制
不同時(shí)期UASB所控制的上升流速各不相同。啟動(dòng)初期,既要保證污泥呈懸浮狀態(tài),又要避免污泥流失,故上升流速控制在0.5m/h以下,出水SS以不超過(guò)200mg/l為宜。隨著UASB的效率的提升,產(chǎn)氣量加大,攪動(dòng)逐漸加劇,此時(shí),上升流速可適當(dāng)降低,但要保證污泥呈懸浮狀態(tài),注意觀察出水SS。啟動(dòng)進(jìn)行到后期,顆粒污泥已形成,此時(shí),顆粒污泥粒徑較小,松散,易流失,因此上升流速不宜過(guò)高。整個(gè)過(guò)程,要注意兩點(diǎn):污泥在反應(yīng)器中分布均勻,各層SS宜控制在5000~10000mg/l;出水SS<200mg/l,最大不宜超過(guò)300mg/l。
2.5進(jìn)液濃度的控制
UASB進(jìn)水COD濃度一般控制在5000mg/l以下,當(dāng)濃度超過(guò)5000mg/l時(shí),可通過(guò)出水循環(huán)來(lái)降低進(jìn)液濃度。將放流水用來(lái)作稀釋水是一個(gè)不錯(cuò)選擇,由于放流水中有機(jī)物很少,可以對(duì)進(jìn)水進(jìn)行充分的稀釋,節(jié)約了水資源。稀釋水的投加量應(yīng)考慮后段工序的水力負(fù)荷。
3操作過(guò)程中遇到的問(wèn)題及對(duì)策
3.1高濃度COD廢水的沖擊
生產(chǎn)裝置運(yùn)行不穩(wěn)定,或停產(chǎn)檢修,均會(huì)排放大量高濃度的有機(jī)廢水,COD通常達(dá)到10000~40000mg/l。將此種廢水直接引入U(xiǎn)ASB,將對(duì)顆粒污泥造成極大沖擊,顆粒污泥破碎并流失,從而導(dǎo)致UASB效率下降,使后序工藝負(fù)荷增加,剩余污泥量及電耗增加,運(yùn)行費(fèi)用上升,甚至導(dǎo)致排水超標(biāo)。針對(duì)此問(wèn)題,可采取以下措施:(1)利用現(xiàn)有預(yù)處理系統(tǒng)儲(chǔ)存及均質(zhì),保持UASB進(jìn)水負(fù)荷不變,增加循環(huán)水量。(2)若循環(huán)水污染物濃度較高,稀釋作用不明顯,可將放流水回用作稀釋水。此種方式可節(jié)約水資源,補(bǔ)充堿度,防止系統(tǒng)“酸化”,不增加排放水量等。因此,本人建議使用放流水用來(lái)調(diào)節(jié)UASB的進(jìn)水水質(zhì)。
3.2異常毒性物質(zhì)的沖擊
厭氧菌對(duì)異常物質(zhì)反應(yīng)十分敏感,微量即可能造成厭氧菌中毒,顆粒污泥“碎化”及流失。PTA污水水質(zhì)組成較簡(jiǎn)單,若引入其它廢水,首先做好定性定量分析,進(jìn)行污泥的再馴化。曾將少量聚酯廢水引入U(xiǎn)ASB,發(fā)現(xiàn)厭氧池有大量污泥流出,并伴隨大量氣泡。后停止進(jìn)聚酯廢水后,經(jīng)一段時(shí)間后,“癥狀消失”。后對(duì)聚酯廢水進(jìn)行分析,其中含有“DowthermRP”,對(duì)污泥產(chǎn)生抑制毒害作用。
3.3溫度的變化
由于換熱器的效率下降,工藝廢水的溫度上升,導(dǎo)致厭氧系統(tǒng)的進(jìn)水溫度超過(guò)40℃。此時(shí),污泥的活性降低,產(chǎn)氣量下降,整體效率降低,污泥死亡流失。選擇合適的換熱器,并經(jīng)常對(duì)換熱設(shè)備進(jìn)行清洗以保證換熱效率。污泥發(fā)生流失,除采取控制措施外,及時(shí)向反應(yīng)器補(bǔ)充厭氧消化污泥,可保持及提升厭氧反應(yīng)器的效率。3.4Cl-的影響氯化物對(duì)于甲烷菌具有相當(dāng)?shù)亩拘裕瑢?duì)細(xì)菌有極強(qiáng)的抑制作用。本案前期使用HCl進(jìn)行中和,但UASB的效率較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不能提升,后改用H2SO4,效率提升很快。
4UASB效率變化及顆;闆r
廈門某PTA廠廢水處理所調(diào)試的UASB系統(tǒng),自正式啟動(dòng)后,經(jīng)過(guò)八個(gè)月的調(diào)試馴化,系統(tǒng)效率由啟動(dòng)時(shí)的15%上升至70%左右,容積負(fù)荷達(dá)到6kgCOD/(m3.d),日處理COD75噸以上,最大達(dá)120噸,甲烷氣產(chǎn)量1000~1500m3/h。取UASB底部污泥觀察,顆粒污泥已形成,粒徑約1~1.5mm,呈不規(guī)則的橢圓形,顏色以灰黑色為主,少量呈灰白色。剛?cè)〕龅奈勰喈a(chǎn)生大量氣泡。
5結(jié)論
控制進(jìn)水濃度,是在UASB操作過(guò)程中,避免污泥流失,快速提高厭氧反應(yīng)器效率的根本保證。投加必要的微量元素,特別是S的投加,可促進(jìn)污泥顆;M(jìn)程。各種工藝參數(shù)控制不宜波動(dòng)過(guò)大,否則將影響厭氧污泥的活性及UASB的效率的提升。啟動(dòng)過(guò)程中要密切注意參數(shù)的變化,必要時(shí),可增加監(jiān)測(cè)分析頻率。將放流水引入?yún)捬跸到y(tǒng),可起到調(diào)節(jié)水質(zhì)、水溫、PH、增加系統(tǒng)緩沖能力的作用,節(jié)約堿、能源、水資源。自建污泥厭氧消化池,不但減少剩余污泥量,還可向UASB系統(tǒng)持續(xù)提供厭氧消化污泥,保持并提高UASB的去除效率。
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