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運(yùn)用高壓注漿法處理灌注樁斷樁的建筑工程論文
摘要:鉆孔灌注樁施工過程中受多種不利因素的影響,常會出現(xiàn)斷樁情況。文章結(jié)合某樁基工程遇到的實(shí)際問題,簡述了高壓注漿法快速處理灌注樁斷樁工藝。
關(guān)鍵詞:高壓注漿法;鉆孔灌注樁;斷樁
鉆孔灌注樁,是當(dāng)前各類高層建筑的首選樁基礎(chǔ),其施工工藝比較成熟,單樁承載力大。在實(shí)際施工過程中,因地質(zhì)情況的不均與、現(xiàn)場施工管理不善、現(xiàn)場施工標(biāo)準(zhǔn)控制不嚴(yán)等方面的原因?qū)е聤A泥、斷樁情況常有發(fā)生。如何快速有效的處理斷樁問題,是我們樁基施工單位需要解決的一個重要課題。文章通過對某樁基工程中鉆孔灌注樁斷樁的實(shí)例處理,簡單介紹了采用高壓注漿法處理斷樁的施工工藝,以期為在今后施工中處理類似情況提供借鑒。
1工程概況
某樁基工程項(xiàng)目總用地面積81574m2,總建筑面積313099m2,場地西部為4幢高8-9層的住宅樓,中東部為1幢集商場、酒店、辦公于一體的綜合性建筑,其中辦公樓高16層,酒店高5-23層,商場高4-5層,下設(shè)2層地下室。采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ),鉆孔灌注樁樁徑700-1000mm,孔深72米,有效樁長約60米,共752根,砼強(qiáng)度等級為C30。
2斷樁實(shí)例
基坑開挖驗(yàn)收時經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站下屬檢測中心檢測發(fā)現(xiàn)CK3樁低應(yīng)變信號不正常,曲線顯示樁身有嚴(yán)重缺陷,見下圖1。
從曲線圖可以看出,該樁明顯斷樁,信號無法往下傳遞,經(jīng)武漢巖海專用分析軟件分析顯示樁頂標(biāo)高以下9米左右嚴(yán)重夾泥,屬于斷樁現(xiàn)象。
3斷樁原因分析
3.1混凝土供應(yīng)環(huán)節(jié)。在灌漿過程中,如果等待混凝土?xí)r間過長,再次澆筑混凝土?xí)r孔內(nèi)泥漿沉淀,混凝土斷面處的泥漿比重接近甚至大于混凝土的比重而出現(xiàn)夾泥形成的。
3.2灌漿環(huán)節(jié)。導(dǎo)管的埋深太大或太小,埋深太大容易導(dǎo)致砼凝住導(dǎo)管,埋深太淺容易沖翻孔內(nèi)砼頂面而將沉渣泥漿卷入,造成夾泥至斷樁,也容易發(fā)生導(dǎo)管拔空的事故。
混凝土堵管或?qū)Ч苈┧畤?yán)重,拔出導(dǎo)管處理故障后,二次灌漿未將已灌注的混凝土清除干凈,就恢復(fù)灌注也會形成斷樁。導(dǎo)管接口滲漏,使泥漿進(jìn)入導(dǎo)管,在混凝土內(nèi)形成夾層,造成斷樁。
3.3塌孔。局部塌孔而造成斷樁,出現(xiàn)在流塑狀淤泥、流砂、砂礫、貝殼含量集中的高液限土層中。在灌注過程中出現(xiàn)塌孔有可能直接造成灌注中斷而斷樁。有時候灌注時沒有發(fā)現(xiàn)塌孔,而在測樁時發(fā)現(xiàn)樁徑不完整性斷樁。
項(xiàng)目部查閱了施工記錄以及地質(zhì)勘察報告,經(jīng)項(xiàng)目組員分析認(rèn)為造成CK3樁斷樁的原因應(yīng)是地層中流塑狀淤泥且貝殼含量較集中導(dǎo)致局部塌孔而引起的。
4選擇斷樁處理方案
根據(jù)本工程CK3樁的實(shí)際情況,因其斷裂位置處于樁頂標(biāo)高5m以下且樁位處于第二道支撐下方,故常規(guī)的接樁法和補(bǔ)樁法未予考慮,而是直接考慮采用高壓注漿法進(jìn)行樁身加固。
高壓注漿法是根據(jù)樁徑大小用潛孔錘在樁身斷面上鉆1-2個直徑100mm注漿孔,鉆至斷樁處以下100cm,埋設(shè)注漿管,對斷樁處進(jìn)行高壓注漿,以置換出斷樁部位的泥漿及沉渣等,并用特制的水泥漿液進(jìn)行固化。
5高壓注漿法處理斷樁的施工工藝
5.1成孔。本工程采用KQD100型電動潛孔鉆機(jī)成孔,該鉆機(jī)是將電能和壓縮空氣轉(zhuǎn)換成機(jī)械能來破碎混凝土的一種機(jī)械。該機(jī)鉆孔直徑在80-100mm,經(jīng)濟(jì)鉆孔深度25米。潛孔錘就位后調(diào)整好潛孔錘的垂直度,開機(jī)在樁身上鉆出1個直徑100mm的孔,孔深需達(dá)到斷樁位置以下1米左右。
5.2洗孔。在成孔過程中,質(zhì)量較好的混凝土在潛孔鉆的沖擊下變成粉末被高壓空氣沖出孔外,鉆進(jìn)至斷樁處因混凝土不完整,含泥量較大,故返上來不是粉末,而是濕潤的細(xì)顆粒。此時暫停鉆進(jìn),加大空氣壓力并保持鉆頭水平旋轉(zhuǎn),利用高壓空氣切割并上返膠結(jié)不良的混凝土從而達(dá)到洗孔的目的。
5.3放置注漿管。注漿管選用32mm的焊接鋼管,一只孔內(nèi)放置兩根注漿管,一根到達(dá)孔底,另一根只需2m左右,用堵漏王封閉樁頂區(qū)域注漿管與孔壁之間的縫隙,防止注漿時漿液外漏。
5.4配制漿液。水泥漿液采用較樁身混凝土高一標(biāo)號的硅酸鹽水泥與清水拌制而成,水灰比0.45。同時摻入15%的環(huán)氧樹脂及相應(yīng)的固化劑。
5.5高壓注漿。
5.5.1注漿泵。選用BW250/10型高壓注漿泵,該泵切割能力強(qiáng),處理沉渣、夾泥效果較好。
5.5.2注漿軟管。必須用同直徑的高壓PVC軟管作為注漿管。
5.5.3貯漿設(shè)備。約1m3儲漿桶,儲漿罐設(shè)攪拌器,用來防止?jié){液沉淀。
5.5.4一次注漿。開動注漿泵,注入水灰比為0.45的含有環(huán)氧樹脂的水泥漿。待水泥漿從出漿口流出后,關(guān)閉注漿泵,用堵頭將出漿口封閉,然后再次開動注漿泵,為使?jié){液得到充分?jǐn)U散,應(yīng)壓一陣、停一陣,當(dāng)濃漿從樁身周圍以及樁體上部冒出時,停止壓漿,并用堵漏王堵實(shí)壓漿口。
5.5.5二次注漿。一次注漿完成2小時后再次注入含有環(huán)氧樹脂的水泥漿,并增大灌漿壓力至5Mpa,關(guān)閉進(jìn)漿閘,穩(wěn)壓悶漿30min。
5.5.6注漿終止條件,主要有以下兩點(diǎn)。樁周地面冒漿,間歇2小時后再次補(bǔ)注。
泵壓力明顯增大時應(yīng)停注0.5~1小時,最后關(guān)閉進(jìn)漿閥,穩(wěn)壓悶漿30min,壓漿工作即可結(jié)束。
6運(yùn)行效果檢查
根據(jù)方案,CK3樁采用高壓注漿法加固樁身,共注入含有環(huán)氧樹脂的混合水泥漿2800公斤,三天后檢測結(jié)果表明斷樁部位處理效果良好,如圖2。
注漿后低應(yīng)變檢測曲線:上部信號反射良好,僅顯示10米左右輕微縮徑,經(jīng)質(zhì)檢站下屬檢測中心判定為II類樁。
7結(jié)語
通過實(shí)踐證明,高壓注漿法處理斷樁施工具有:施工工藝簡單、施工速度快、施工安全性高可操作性強(qiáng)、無需大型施工機(jī)械設(shè)備、處理效果好等特點(diǎn)。采用高壓注漿法處理斷樁施工既能滿足樁基工程質(zhì)量要求,又能節(jié)約成本,而且效果顯著。
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