硫化車間工藝廢氣工程設計的施工實踐論文
摘要:本文介紹了某硫化車間的硫化廢氣收集系統(tǒng)的設計及施工。通過設置局部排風罩,增加置換送風口,變頻排風的方式對原有系統(tǒng)進行改造。
關鍵詞:硫化;局部排風;變頻
引言
通常硫化是橡膠制品生產(chǎn)的必備工藝。在橡膠制品的硫化工藝過程中,產(chǎn)生的有機廢氣會污染室內(nèi)環(huán)境和對操作人員的身體造成危害:如非甲烷總烴、硫化氫、二氧化硫、臭氣、煙塵、顆粒物等。其中硫化氫是強烈的神經(jīng)毒素,會對粘膜產(chǎn)生強烈的刺激作用;二氧化硫進入呼吸道后,由于其易溶于水的特性,故大部分被粘滯在上呼吸道,生成具有腐蝕性的亞硫酸、硫酸、硫酸鹽在濕潤的粘膜上,增強了刺激作用。特別是對眼及呼吸道粘膜有強烈的刺激作用。同時由于橡膠硫化的生產(chǎn)過程是在150~160℃發(fā)生,在這個過程會產(chǎn)生44℃熱煙氣,如果通風不暢,會造成室內(nèi)處在高溫環(huán)境,危害操作人員的身體健康。本文介紹針對改造某生產(chǎn)企業(yè)的硫化車間的廢氣收集系統(tǒng)的設計及工程實踐。
1改造前
現(xiàn)有廠房屋頂安裝了通風器,通風換氣次數(shù)約8次。但硫化設備上沒有設風管排風,排風效果不佳。硫化車間的壓鑄機工作時,當設備打開,高溫、異味白煙溢出。同時安裝了六臺環(huán)保型水冷機用于冷卻廠房,每臺送風量52,000cmh,用電量22kW,其中一臺在之前的改造中拆除。
1.1通風系統(tǒng)存在的問題
。1)廠房內(nèi)現(xiàn)有的送風立管安裝在大概離地4m的高度,出風口是普通格柵風口,其中部分送風口已脫落,出風風速高達3~4m/s,擾動了整個車間的氣流,使熱廢氣在車間內(nèi)混合在一起,氣流組織不合理。(2)廠房屋頂設通風器,不能有效地將設備廢熱氣排走。由于沒有排風管道系統(tǒng),目前的全室熱排氣從設備中溢出后,在廠房內(nèi)擴散,不能很快排除,懸浮在廠房內(nèi),越積越多,形成儲煙倉,造成廠房內(nèi)溫度很快上升。(3)根據(jù)業(yè)主提供的第三方檢測公司的室內(nèi)污染物檢測報告,總粉塵量,油霧及非甲烷總烴超過國家標準限值。上述問題造成廠房內(nèi)夏季很熱,通風狀況不好,房間內(nèi)空氣品質較差,對操作人員的健康不利。
2改造系統(tǒng)設計
由于現(xiàn)有的全局通風不能有效地排除廢氣,因此本次改造考慮采用局部排風系統(tǒng)。
2.1收集系統(tǒng)設計
針對原有的送風系統(tǒng),考慮將現(xiàn)有送風口末端改為置換風口,垂直送風管道從離地4m高度延長,置換風口底部離地1.2m;將送風風速降低為1.0m/s,減小對室內(nèi)氣流的擾動;增加設備末端排風:針對不同的設備類型采取不同的局部收集方式。從設備內(nèi)部設置側吸口,或者從每臺設備的正面或者背面設置局部排風罩(根據(jù)不同的設備)。模具從硫化機中取出后,會放置到修剪臺上進行毛邊修理,因此修剪臺上方設置局部排風罩。設備上連接的排風罩設置電動開關風閥,電動風閥與工藝設備聯(lián)鎖,根據(jù)設備的開模和關模信號啟停。共設2臺變頻排風機,設在室外。
2.2局部排風系統(tǒng)計算
2.2.1風量計算
廠房現(xiàn)有壓鑄機共84臺,設備同時使用系數(shù)取為33.3%。排氣罩排風量計算采用槽邊側集罩和帶法蘭邊的傘形罩模型。槽邊側集罩[1]:Q=BWC或者Q=V0n;h按罩口速度Vx=10m/s確定;C為風量系數(shù),在0.25~2.5m3/(m2.s)范圍內(nèi)變化,一般取0.75~1.25;帶法蘭邊的傘形罩模型[2]:L=3600V0FF———罩口面積,m2;V0———罩口平均風速,m/s,取值可按如下規(guī)定:排除有刺激性的有害氣體時:一邊敞開V0=0.5~0.75m/s,本工程取0.5m/s;根據(jù)上述公式,針對不同的設備,傘形罩另外修剪臺采用傘形罩,計算得風量為1300~2500cmh;修剪臺和設備為不同時工作,設備使用存在延時的關系,設備和修剪臺同時工作系數(shù)取0.6,共84個單元,各單元同時使用系數(shù)為0.33,漏風率考慮5%,總風量為108000cmh。
2.2.2阻力計算
通風系統(tǒng)的經(jīng)濟性受到風管內(nèi)氣體流速的較大影響。流速大,風管斷面小,消耗的材料少,建造費用;但是系統(tǒng)阻力大,電能消耗大,運行費用高。流速小,阻力小,電能消耗少,但是風管橫截面積大,材料和施工費用高,風管占的空間大。因此必須通過技術經(jīng)濟比較,選定適當?shù)臍怏w流速,使投資和運行的費用最低。對于管道系統(tǒng),取支管速度12m/s,主管速度15m/s;風管材質按照鍍鋅鐵皮考慮,室外為PP風管;直通管阻力系數(shù)取0.04;風管水利計算表如下:末端處理設備阻力考慮為2000Pa,考慮10%的余量,整個系統(tǒng)設計總阻力為3500Pa。
2.3控制系統(tǒng)
由于84臺壓鑄機不同時工作,因此本系統(tǒng)為變風量系統(tǒng)。壓鑄機上的.電動風閥根據(jù)設備提供的開模信號打開,根據(jù)設備提供的關模信號關閉,修剪臺設手動風閥,人工開啟和關閉。主管上設壓力傳感器,當末端設備的風閥開啟和關閉后,造成系統(tǒng)中的靜壓發(fā)生變化根據(jù)風管的靜壓變化,調(diào)節(jié)風機變頻;主風管上設置旁通電動風閥,當末端風閥逐漸關閉,風管的靜壓逐漸升高,排風機頻率降低,排風機頻率降低到報警值,旁通風閥打開,風機低頻運行。當末端風閥逐漸開啟,風管靜壓逐漸降低,排風機頻率升高,旁通風閥逐漸關閉。排風機與70℃防火閥連鎖,當火災發(fā)生時自動關閉全部風機;該控制系統(tǒng)根據(jù)末端設備的開啟,靈活地控制風量,節(jié)省了運行過程的電量,避免了能源的浪費。
3系統(tǒng)安裝
在施工過程中,由于本系統(tǒng)屬于高靜壓系統(tǒng),所有拼接縫和風管連接處均采用密封措施。室內(nèi)風管采用鍍鋅螺旋風管,角鋼法蘭連接,并在接縫處密封。室外風管采用PP風管,熱熔焊接。由于現(xiàn)場設備型號不同,因此需根據(jù)不同的設備,采取頂吸罩和側吸罩的形式。
4結語
改造后的系統(tǒng)總排風量為108000m3/h,風機阻力為3500Pa。通過增加置換送風口,改進了室內(nèi)的氣流組織,使清潔的風有效地送入室內(nèi)。末端排風罩的收集,快速地將90%的煙氣排除,將大部分的熱量和有害物質排出室內(nèi),降低了車間內(nèi)的溫度,改善了車間的工作環(huán)境,在生產(chǎn)的全過程最大限度地減少對操作人員的危害。為企業(yè)有效地處理VOCs,減少污染物的排放量,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)提供了條件。
參考文獻
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