一级毛片免费不卡在线视频,国产日批视频免费在线观看,菠萝菠萝蜜在线视频免费视频,欧美日韩亚洲无线码在线观看,久久精品这里精品,国产成人综合手机在线播放,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰,琪琪视频

屏蔽泵故障分析及處理論文

時(shí)間:2021-07-01 17:03:44 論文范文 我要投稿

屏蔽泵故障分析及處理論文

  摘要:根據(jù)天然氣處理裝置在生產(chǎn)中輸送介質(zhì)為易燃易爆,屏蔽泵具有無(wú)泄漏的優(yōu)點(diǎn),精餾塔塔頂回流、凝液回收、外輸、輕烴及液化氣裝車(chē)都可采用屏蔽泵。但屏蔽泵運(yùn)行1年半時(shí)間內(nèi)相繼出現(xiàn)軸承損壞現(xiàn)象,針對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行了原因分析,并提出相應(yīng)的解決措施。

屏蔽泵故障分析及處理論文

  論文關(guān)鍵詞:屏蔽泵,故障,結(jié)構(gòu),分析,處理

  屏蔽泵是由屏蔽電機(jī)和泵組合的密封整體,具有無(wú)泄漏的優(yōu)點(diǎn),適合輸送易燃、易爆、劇毒、易揮發(fā)的液體,根據(jù)我隊(duì)輸送介質(zhì)的特點(diǎn),也大量選擇屏蔽泵作為主要的輸送泵。

  (一)屏蔽泵的結(jié)構(gòu)形式。

  根據(jù)工藝設(shè)計(jì)要求,天然氣處理裝置屏蔽泵主要有臥式基本型(見(jiàn)圖一)和立式逆向循環(huán)型(見(jiàn)圖二)兩種;拘椭饕糜谳斔筒灰桩a(chǎn)生氣蝕的液相介質(zhì)(如:穩(wěn)定油、污水等),逆向循環(huán)型用于輸送易產(chǎn)生氣蝕的氣相介質(zhì)(如:液化氣、輕烴等)。

  圖一:臥式基本型屏蔽泵結(jié)構(gòu)圖(B型)      圖二:立式逆向循環(huán)型屏蔽泵結(jié)構(gòu)圖(N型)

  (二)屏蔽泵的工作原理。

  屏蔽電泵就是一種離心泵,因此它的工作原理也與離心泵相同。接通電源后,葉輪隨泵軸旋轉(zhuǎn),液體一方面隨葉輪作圓周運(yùn)動(dòng),一方面在離心力的作用下自葉輪中心向外周拋出,液體從葉輪獲得壓力能和速度能,當(dāng)液體流經(jīng)蝸殼到排出口時(shí),部分速度能也變?yōu)閴毫δ堋T谝后w自葉輪拋出時(shí),葉輪中心部分造成低壓區(qū),與吸入液面的壓力形成壓力差,于是液體不斷的被吸入,并以一定的壓力排出。

  基本型屏蔽泵循環(huán)液的循環(huán)路線(xiàn):輸送的液體的一部分從泵的排出口     循環(huán)管    后端蓋    后側(cè)軸承與后側(cè)軸套之間的間隙    定子屏蔽套與轉(zhuǎn)子屏蔽套之間的間隙    前側(cè)軸承與前側(cè)軸套之間的間隙    葉輪的平衡孔    葉輪的吸入口。

  逆向循環(huán)屏蔽泵循環(huán)液的流動(dòng)路線(xiàn):循環(huán)液從葉輪的排出口    通過(guò)前端蓋的小孔    定子屏蔽套與轉(zhuǎn)子屏蔽套之間的間隙    后側(cè)軸承與后側(cè)軸套之間的`間隙    后端蓋    回到進(jìn)液罐。

  二、屏蔽泵故障原因分析

  屏蔽泵在使用過(guò)程中出現(xiàn)的主要故障表現(xiàn)在外輸泵軸承破裂、屏蔽套損壞;穩(wěn)定塔回流泵軸承破碎,定子屏蔽套受損;乙二醇水循環(huán)泵推力盤(pán)損壞;液化氣裝車(chē)泵軸承損壞等。這些故障不僅給生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)操作上的困難,更帶來(lái)經(jīng)濟(jì)上的損失,從泵的運(yùn)行控制、工藝參數(shù)、工藝流程等方面進(jìn)行深入分析,造成屏蔽泵故障原因主要在以下幾個(gè)方面:

 。ㄒ唬┠鲇屯廨敱霉收显蚍治。

  生產(chǎn)裝置外輸泵1號(hào)泵運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)外輸流量顯示為零,現(xiàn)場(chǎng)泵軸承顯示器顯示值異常,立即停泵拆卸后發(fā)現(xiàn)泵軸承破裂、屏蔽套損壞。故障原因由于控制系統(tǒng)故障導(dǎo)致凝析油外輸泵入口緊急關(guān)斷閥掉電關(guān)閉,泵抽空,泵軸承出現(xiàn)干磨,軸承損壞。

 。ǘ┓(wěn)定塔回流泵故障原因分析。

  生產(chǎn)裝置運(yùn)行一年半時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)三次穩(wěn)定塔回流泵軸承破碎,定子屏蔽套受損故障。故障原因分析:穩(wěn)定塔回流泵選擇排量為10m3/h,運(yùn)行狀態(tài)下,泵出口流量為2.3m3/h(有時(shí)連1 m3/h都不到),只有額定流量的四分之一,導(dǎo)致未排出泵的出口介質(zhì)溫度升高,由于多級(jí)泵的獨(dú)特結(jié)構(gòu)造成高溫液體去冷卻潤(rùn)滑電機(jī),與電機(jī)軸承摩擦產(chǎn)生的熱、電機(jī)繞組產(chǎn)生的熱疊加,使循環(huán)液流體蒸發(fā)造成泵干轉(zhuǎn),引起軸承損壞。由于SiC軸承高溫下容易破碎,破碎的軸承旋轉(zhuǎn)時(shí)造成定子屏蔽套損壞。

  (三)乙二醇循環(huán)泵故障原因分析。

  在生產(chǎn)中崗位人員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)3號(hào)乙二醇循環(huán)泵出口壓力為0.4MPa,而1號(hào)循環(huán)泵出口壓力在正常壓力0.8MPa運(yùn)行,立即停運(yùn)3號(hào)屏蔽泵,對(duì)其出口管線(xiàn)排氣有大量的氣體排出,說(shuō)明該泵存在氣蝕現(xiàn)象,拆卸該泵證實(shí)由于氣蝕造成推力盤(pán)損壞。故障原因分析:乙二醇循環(huán)泵輸送介質(zhì)為循環(huán)乙二醇水,在經(jīng)過(guò)用戶(hù)換熱后回到泵入口,乙二醇是受熱易揮發(fā)的物質(zhì),由于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,在管道集聚的乙二醇蒸汽增加,由1個(gè)敞口的十余米高的膨脹罐來(lái)完成氣體的排除和液體的補(bǔ)充。由于建站施工安裝時(shí)的失誤,將乙二醇水膨脹罐的補(bǔ)水流程與油冷卻泵的出口連接在一起,因?yàn)橛屠鋮s泵出口壓力高,將正常的補(bǔ)水流程隔斷了,使回水管網(wǎng)中的氣體無(wú)法排除,補(bǔ)充液無(wú)法補(bǔ)充,導(dǎo)致泵產(chǎn)生氣蝕(見(jiàn)圖三)。

  圖三:乙二醇循環(huán)泵補(bǔ)水流程簡(jiǎn)圖

 。ㄋ模┮夯瘹庋b車(chē)泵故障原因分析。

  現(xiàn)場(chǎng)操作人員按照規(guī)程啟動(dòng)2號(hào)液化氣裝車(chē)泵裝車(chē),起泵后4分鐘發(fā)現(xiàn)管線(xiàn)振動(dòng)劇烈,壓力波動(dòng)嚴(yán)重,操作人員立即停泵。清洗過(guò)濾器時(shí)發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)大部分被冰糊住。解體檢查泵時(shí)發(fā)現(xiàn)后端軸承、軸套破碎。故障原因分析:因該泵屬于間歇式運(yùn)行泵,液化氣儲(chǔ)罐中有少量的游離水進(jìn)入泵入口過(guò)濾器,受過(guò)濾器濾網(wǎng)及冬季環(huán)境溫度影響,游離水結(jié)冰糊住濾網(wǎng),造成供液不足,裝車(chē)泵軸承潤(rùn)滑冷卻不足,軸承溫度升高破裂。

  三、屏蔽泵故障解決辦法

  及時(shí)解決引起屏蔽泵故障的原因,采取積極的措施確保屏蔽泵高效運(yùn)行,延長(zhǎng)泵的使用壽命,增強(qiáng)裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性。

 。ㄒ唬┩廨敱霉收峡刂拼胧。

  結(jié)合外輸泵運(yùn)行特點(diǎn)以及自控系統(tǒng)的控制故障特點(diǎn),外輸泵的故障控制措施從兩個(gè)方面解決:一是對(duì)泵的入口緊急關(guān)斷閥設(shè)置掉電保持閥位開(kāi)度的控制模式;二是泵的停機(jī)與泵入口緊急關(guān)斷閥關(guān)狀態(tài)進(jìn)行連鎖控制,確保了屏蔽泵因入口閥關(guān)斷抽空損壞泵軸承事件的發(fā)生。

  (二)穩(wěn)定塔回流泵故障控制措施。

  根據(jù)設(shè)計(jì)17萬(wàn)噸處理量下穩(wěn)定塔回流泵排量10m3/h,在目前處理量為15萬(wàn)噸情況下,泵的選型排量過(guò)大。解決穩(wěn)定塔回流泵故障措施:一是保持回流罐液位情況下,增加穩(wěn)定塔回流量,增加泵運(yùn)行排量(見(jiàn)圖四);二是定期對(duì)泵尾管進(jìn)行通氣清理,確保泵尾管暢通,使泵體冷卻效果良好;三是每十天切換泵運(yùn)行。

  圖四:穩(wěn)定塔回流泵運(yùn)行流程簡(jiǎn)圖

 。ㄈ┮叶佳h(huán)泵故障控制措施。

  針對(duì)乙二醇循環(huán)泵氣蝕故障解決控制措施:一是現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)定期對(duì)泵循環(huán)流程排氣;二是對(duì)乙二醇循環(huán)泵的補(bǔ)液流程進(jìn)行改造,將施工安裝錯(cuò)誤的乙二醇水補(bǔ)液流程改回到油冷卻泵入口處,解決管網(wǎng)無(wú)法補(bǔ)液、無(wú)法排氣造成泵氣蝕現(xiàn)象。

  圖五:乙二醇循環(huán)泵技改簡(jiǎn)圖

 。ㄋ模┮夯瘹庋b車(chē)泵故障控制措施。

  針對(duì)冬季生產(chǎn)液化氣裝車(chē)泵過(guò)濾器濾網(wǎng)游離水凍堵燒泵現(xiàn)象,采取三個(gè)方面的控制措施:一是定期排放液化氣儲(chǔ)罐游離水;二是加密清洗過(guò)濾器次數(shù);三是起泵前對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行檢查。通過(guò)采取以上控制措施,冬季生產(chǎn)后未出現(xiàn)液化氣裝車(chē)泵軸承干磨破裂情況。

【屏蔽泵故障分析及處理論文】相關(guān)文章:

制冷設(shè)備故障的分析及處理07-26

ADSL故障分析處理 -電腦資料01-01

惠來(lái)電廠(chǎng)脫硫歷史站故障分析處理論文11-29

相位模塊IGBT故障原因分析及處理10-03

西門(mén)子逆變器故障分析與處理11-05

6502電氣集中故障分析及判斷處理07-08

無(wú)法找到網(wǎng)卡故障的分析與處理 -電腦資料01-01

主板供電電路故障的分析與處理 -電腦資料01-01

病毒引起聲卡故障的分析與處理 -電腦資料01-01